Бесплатная консультация! Контакты О компании

Ремонт насоса PTS 15-150 (№2)

В сервисный центр поступил погружной насос PTS 15-150 для диагностики и ремонта. Оборудование было принято с неполной комплектацией – отсутствовал кабель питания. В ходе детального осмотра был составлен дефектный акт, который выявил комплекс взаимосвязанных неисправностей, приведших к отказу агрегата.

Диагностика и дефектовка

Визуальный и инструментальный осмотр показал, что насос подвергся серьезным нагрузкам вследствие нарушения регламента технического обслуживания. Причиной выхода из строя стала длительная работа насоса без ТО, что привело к последовательной цепочке отказов: начальный износ торцевых уплотнений позволил рабочей жидкости проникнуть внутрь, что вызвало выход из строя подшипников и, в конечном итоге, повреждение статора.
 
До_1До_2До_8
 
Восстановление электрической части
Электрическая компонента насоса потребовала внимания, так как проникновение влаги оказало критическое воздействие на ключевые элементы.

  • Статор: Статор был признан неисправным. Замеры показали неудовлетворительное сопротивление изоляции обмоток, а внутри статора была обнаружена жидкая фракция. Была проведена процедура восстановления («лечение»), включающая сушку и пропитку специальными составами. После проведения работ электрические проверки подтвердили, что все параметры статора пришли в норму.
  • Тепловые датчики: Клеммник тепловых датчиков отсутствовал и был установлен новый. Сами тепловые датчики, согласно прозвонке, остались исправными.
  • Кабельная система: Кабель питания отсутствовал. При его установке были применены новые кабельные наконечники и кабельный уплотнитель. Исправный кабельный сальник был сохранен. Термоусадка на соединениях была заменена в соответствии с регламентом.
  • Прочие компоненты: Верхняя крышка статора и клеммная колодка были исправны и не потребовали вмешательства.

 
До_5До_7До_4До_6До_3До_9
 
Дефектовка и ремонт механической части
Механическая часть насоса показала характерные признаки работы в условиях повышенного износа и попадания абразивных частиц.

  • Гидравлическая часть: Корпус режущего механизма, корпус-улитка, архимедов винт и рабочее колесо (импеллер) были исправны. Для восстановления режущих свойств ножи были заточены.
  • Система уплотнений и подшипниковый узел: Данный узел стал эпицентром проблем.
  • Торцевые уплотнения: Как внешнее, так и внутреннее торцевое уплотнение были полностью изношены, их уплотняющие элементы потеряли эластичность и герметичность. Оба уплотнения были заменены на новые.
  • Подшипники: Верхний и нижний подшипники были неисправны. При вращении наблюдалось шумование и подклинивание, вызванное работой в загрязненной фракции и потерей смазочных свойств. Оба подшипника были заменены.
  • Вал и ротор: Узел «вал-ротор» изначально имел повышенное биение в зоне торца вала, составлявшее 0,26 мм. После проведения процедуры правки и восстановления биение было успешно устранено до допустимых 0,06 мм, что подтверждено контрольными замерами.
  • Масляная камера: Корпус и крышка масляной камеры были исправны. Однако вместо масла внутри была обнаружена эмульсия, что является прямым следствием разгерметизации уплотнений. Эмульсия была удалена, и камера заполнена свежим маслом, рекомендованным производителем.
  • Прочие элементы: Стопорные кольца, шпонки и резиновые прокладки были осмотрены и признаны исправными.

 
После_1После_2После_3
 

Сборка, комплектация и испытания

После замены всех дефектных деталей была проведена сборка насоса с соблюдением всех технологических требований и моментов затяжки. Агрегат был укомплектован новым кабелем.
Перед сдачей насос PTS 15-150 прошел комплекс контрольных испытаний, включающий:

  • Проверку потребляемого тока и напряжения на всех режимах работы.
  • Контроль герметичности торцевых уплотнений.
  • Тестовый прогон под нагрузкой для оценки виброакустических характеристик и стабильности работы.

Заключение

Проведенный капитальный ремонт позволил полностью восстановить работоспособность погружного насоса PTS 15-150. Данный случай наглядно иллюстрирует типичную цепочку поломок, вызванную несвоевременным обслуживанием. Регулярная проверка состояния торцевых уплотнений и подшипникового узла могла бы предотвратить столь серьезные последствия и значительные затраты на ремонт. Отремонтированный насос готов к дальнейшей эксплуатации с соблюдением всех регламентов технического обслуживания.

Ремонт насоса PTS 15-150 (№2)

 

seers cmp badge

Введите контактные данные

Имя

Телефон

E-mail

captcha

Ознакомлен(-на) с соглашением о конфиденциальности и разрешаю обработку персональных данных.

x
error: Content is protected !!