Бесплатная консультация! Контакты О компании

Ремонт насоса PTS 18,5-150

На ремонт поступил насос PTS 18,5-150 в полной комплектации с кронштейном. Первичный осмотр и последующая дефектовка выявили ряд критических неисправностей, потребовавших комплексного подхода к восстановлению. Основные проблемы были связаны с пробоем изоляции статора, износом механических частей и потерей герметичности торцевых уплотнений.
 
525173501613854302752517350161385430335251735016138543028
 

Диагностика и дефектовка

Перед началом любых работ проводится тщательная диагностика, которая является залогом успешного ремонта. В данном случае были выявлены следующие ключевые проблемы:

  • Электрическая часть: Статор неисправен – низкое сопротивление изоляции обмоток, внутри корпуса статора обнаружена жидкая фракция (эмульсия).
  • Кабельный ввод: Кабель длиной 8.5 метров был частично поврежден (обрез на 0.5 м), требовалась перезаводка кабеля с заменой термоусадки и кабельных наконечников. Кабельный уплотнитель деформирован и подлежал замене.
  • Механическая часть: Полный износ внешнего и внутреннего торцевых уплотнений, что привело к протечке жидкости в масляную камеру и полость статора.
  • Подшипниковые узлы: Верхний и нижний подшипники вышли из строя из-за попадания жидкости, наблюдался шум, подклинивание и коррозия.
  • Рабочие органы: Архимедов винт и рабочее колесо (импеллер) имели износ около 50%, что требовало замены по решению инженера.
  • Крепеж и резьбы: Отсутствовали один винт и гроверная шайба крепления корпуса режущего механизма, болты крепления ножей имели слизанные грани. В корпусе-улитке требовалось восстановление резьбы с двух сторон.

 
52517350161385430345251735016138543040До_10
52517350161385430325251735016138543036525173501613854303952517350161385430385251735016138543037
5251735016138543029
 

Ремонт электрической части

  • Восстановление статора: Обмотки статора были промыты и подвергнуты процедуре просушки и пропитки специальными составами («лечение»). После проведения работ сопротивление изоляции было приведено в норму, что подтверждено контрольным включением. Статор признан исправным.
  • Перезаводка кабеля: Поврежденный участок кабеля удален. Кабель заведен заново с установкой новой термоусадки, новых кабельных наконечников и заменой деформированного кабельного уплотнителя. Исправный кабельный сальник был сохранен.

 
525173501613854302452517350161385430355251735016138543025
 

Ремонт и замена механических компонентов

  • Замена торцевых уплотнений: Неисправные внешнее и внутреннее торцевые уплотнения, ставшие основной причиной попадания влаги в агрегат, были демонтированы и заменены на новые.
  • Замена подшипников: Верхний и нижний подшипники, утратившие механические свойства, были заменены.
  • Замена изношенных деталей: По решению инженера были заменены Архимедов винт и рабочее колесо (импеллер), имеющие значительный (50%) износ.
  • Восстановление корпусных деталей и крепежа:

  • С двух сторон корпуса-улитки была аккуратно прогнана резьба.
  • Заменены 6 болтов крепления ножей с слизанными гранями.
  • Установлены отсутствующие винт и гроверная шайба крепления корпуса режущего механизма.
  • Также было установлено отсутствующее пружинное опорное кольцо.

Сборка, заправка и испытания

    Промывка и очистка: Все исправные детали (корпус режущего механизма, корпус-улитка, корпус и крышка масляной камеры) были тщательно промыты и очищены.
    Заправка масляной камеры: Масляная камера, где ранее находилась жидкая фракция, была заполнена свежим маслом, соответствующим спецификации производителя.
    Контрольная сборка: Агрегат собран в соответствии с техническими требованиями. Особое внимание уделено правильной установке новых уплотнений и подшипников.
    Испытания под нагрузкой: После сборки насос был подвергнут контрольным испытаниям под нагрузкой. Проверены рабочие характеристики, отсутствие течей, вибрации и посторонних шумов. Биение вала составило 0.04 мм, что является допустимым значением.

 
После_3После_6После_5
 

Заключение

В результате проведения комплекса ремонтных работ насос был полностью восстановлен. Были устранены все критические неисправности, угрожающие его дальнейшей эксплуатации. Замена торцевых уплотнений, подшипников и изношенных рабочих органов в комплексе с восстановлением электрической части гарантирует его долгую и надежную работу.
Наш сервисный центр напоминает, что своевременное обслуживание и оперативное устранение мелких неисправностей позволяют избежать дорогостоящего комплексного ремонта и продлить срок службы вашего оборудования.

Ремонт насоса PTS 18,5-150

 

seers cmp badge

Введите контактные данные

Имя

Телефон

E-mail

captcha

Ознакомлен(-на) с соглашением о конфиденциальности и разрешаю обработку персональных данных.

x
error: Content is protected !!